密炼机由于采用的电气传动为晶闸管整流技术 ,所以在工作时除了功率因数较低外 ,同时也产生高次谐波 。某轮胎公司厂区供配电系统 三台容量2000KVA 10/0.66KV变,下设主要负荷为F370密炼机 ;其中用电设备密炼机为直流驱动 ,整流装置在换流过程中产生了大量的谐波 ,同时电流严重滞后于电压 ,功率因数极低 ,对系统造成了不良后果 ,主要是 :
1 、 1 、系统存在较严重的谐波电流 、电压 ,注入公共连接点后 ,污染了公用电网 。同时给企业自身造成变压器温升过高 ,附 加损耗增加 、线损增加 ,影响公司内部办公系统计算机运行不正常 ,造成电能资源浪费等问题 ,给企业带来了一定的经 济损失。
2 、 2 、电容器经常烧毁甚至爆炸 ,致使电容器组无法正常投入使用功 率因数严重偏低 ,月力调罚款较大 。
3 、 3 、无功冲击较为严重 ,已造成母线电压波动 、压降较大 。
4 、 4 、大量的谐波和无功冲击给供用电系统带来了安全隐患 。
经过严格长时间采样追踪分析 ,最终采用尊龙凯时Arted-0.4-100k多模块有源滤波+动态无功补偿方案 ;经过治理后注入公共连接点的谐波电压 、谐波电流均已达到了GB/T 14549-93标准要求 ;电压总谐波畸变率分别为3.1%和2.8% ,已在国标范围内 ,各次电压谐波均在国标限值范围内 。 5次电流谐波吸收率为80% ; ,同时吸收了母线上的背景谐波 ,7次电流谐波吸收率为75% ;功率因数平均达0.91 PF ,满负载时达0.94 PF